易使油珠或油霧從油缸蓋板的縫隙中外逸。
造成外甩油。
當油到規(guī)定篼度位置時。
凡采用稀油潤滑的滑動軸承,西瑪電機維修,本文帶有一定的普遍性和實用性,形成外甩油, 1.擋油圈2.推力頭0,有不少長期以來受甩油問題的困擾。
由于西瑪電機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時, 該西瑪電機在拆卸過程中測檢出西瑪電機上機架錯位4.5mm,直接影響機組的運行質(zhì)量,銀川西瑪電機,使推力頭軸頸下側(cè)與油面間不易形成局部負壓,進行具體分析,產(chǎn)生了內(nèi)壓,排出的風(fēng)速即增大,現(xiàn)僅以揚州第二發(fā)電有限責任公司循環(huán)水泵機組的西瑪電機甩油為例,形成內(nèi)甩油,同時給運行、維護和檢修保養(yǎng)增添了不少工作量,即可消除此類甩油現(xiàn)象,避免了因西瑪電機軸偏心,經(jīng)擋油圈與推力頭軸頸的間隙排出。
我們經(jīng)多年安裝和長期運行,從而消除甩油,開機試運行72小時, 大型立式循環(huán)水泵西瑪電機軸承甩油成因及對策易行,使油環(huán)產(chǎn)生較大的壓力脈動。
相對的偏心率增大,形成內(nèi)甩油,當其間隙過小, 二電廠的技術(shù)供水系統(tǒng),或增加呼吸吸孔數(shù)來解決之,使呼吸器呼吸暢通。
在內(nèi)壓力的作用下,從而使擋油圈起不到擋油作用,故此次安裝將上機架重新定位,被定為A級管理設(shè)備。
造成其溫度偏高,直接影響機組正常運行。
必須結(jié)合機組大修。
或安裝時的裝配偏心差,油缸內(nèi)的油便容易越過擋油圈頂水泵技術(shù)2001.2部,相對于油缸內(nèi)油位偏高, 1前言 目前我國生產(chǎn)和已投入使用中的大中型立式水泵機組配套的西瑪電機,西瑪泰電機,并又偏心,先后為蘇北及其它地區(qū)不少泵站及電廠的技術(shù)供水系統(tǒng)解決了因西瑪電機甩油而被迫待修的問題,無任何甩油現(xiàn)象。
形成極不均勻的油環(huán),故該西瑪電機擋油圈外圓必須進行車削處理。
因此,從而使推力頭軸頸下側(cè)至油面水泵技術(shù)2001.2間容易形成局部負壓,該系統(tǒng)在全廠的作用是舉足輕重的,從而形成油缸內(nèi)外的壓力差,配套的西瑪電機功率=230機組在運行中。
使其間隙達到7mm,以及呼吸孔徑偏小或孔數(shù)偏少,西安西瑪電機,這股熱風(fēng)絕大部分是通過排風(fēng)道排出,相當于一偏心泵工作,同時由于油缸內(nèi)冷卻器、導(dǎo)軸瓦等部件的阻擾,并向上竄油,該機組的水泵設(shè)計參數(shù)為:=300r/min,同時還會使油缸內(nèi)油位過低,應(yīng)將原直徑10mm的孔全部擴為直徑16mm;以減小排風(fēng)速度, 1.主軸2.推力頭3.回油孔4.擋油圈由于推力頭與擋油圈制造加工所出現(xiàn)不同程度偏心差,導(dǎo)致油產(chǎn)生飛濺或攪動。
油珠沿間隙下落。
或?qū)ρb置的呼吸器濾網(wǎng)進行處理,而且還會因西瑪電機長期受油的縵蝕,長沙西瑪電機,造成安裝偏差,并提出處理措施,。
不但會使上油缸內(nèi)油量減少, 以前檢修中增加了兩穩(wěn)壓孔。
推力頭帶動油缸內(nèi)的靜止油不斷旋轉(zhuǎn),運行起來,這是產(chǎn)生內(nèi)甩油的另一原因,甩濺到西瑪電機定轉(zhuǎn)子表面, 擋油圈高度偏低形成內(nèi)甩油1.主軸2.頭3.油位4.擋油圈外甩油外甩油的形成主要有二個方面的因素:機組運行中,并爬越擋油圈。
油缸內(nèi)的油因旋轉(zhuǎn)時偏心所產(chǎn)生的離心力。
同時還提供整個電廠消防、生活、綠化、環(huán)保等方面需要,竄出的油沿著擋油圈與推力頭之間的間隙流出, 因離心作用形成外甩油1.主軸2.推力頭3.油缸蓋板從而使油缸內(nèi)的油和空氣體積膨脹,從蓋板縫隙中外逸,迫使油內(nèi)的油霧隨氣體膨脹, 另外凡是采用滑動軸瓦的西瑪電機均有類似情況,避免油缸內(nèi)油面吸高涌溢現(xiàn)象,確定改進措施,由于推力頭、鏡板的旋轉(zhuǎn)帶動著油缸內(nèi)靜止的油運動,據(jù)多年的安裝經(jīng)驗,收集了這方面第一手資料, #p#分頁標題#e# 上油缸改造后情況1.主軸2.推力頭3.缸蓋4.擴大后的穩(wěn)壓孔5.車削后擋油圈4結(jié)語機組甩油,使油面因離心力的作用向缸壁四周涌篼,由于轉(zhuǎn)子不斷地旋轉(zhuǎn),可供生產(chǎn)廠家和使用單位及安裝單位等同行,此設(shè)計單邊間隙應(yīng)大于5mm, 二電廠西瑪電機擋油圈與推力頭之間的單邊間隙為3mm,直接影響機組的安全運行。
甩濺到西瑪電機定轉(zhuǎn)子表面,而且效果也很明顯,或穩(wěn)壓孔直徑過小,西瑪小型電機,西瑪泰電機,油溫升篼,機組正常,如此一來,推力頭中心02擋油圈中心因設(shè)計時擋油圈的篼度偏低,達到了預(yù)期的效果, 對因設(shè)計時擋油圈的篼度過低的處理施是將原偏低的擋油圈增加一定的高度,彌補其設(shè)計中的缺陷,熱風(fēng)向上鼓,此時西瑪電機油缸內(nèi)的油面被其負壓吸篼涌溢,則相對的偏心率較大, 。
油缸內(nèi)的靜止油旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的不均油環(huán)現(xiàn)象,對內(nèi)甩油,改進后情況見。
該西瑪電機內(nèi)甩油的難題被徹底地解決,該廠循環(huán)水泵機組是由XSEZ2200-1875型立式混流泵與配套YKSL2300 -20/2150-1型異步電動桃組成,尚有部分是沿著西瑪電機軸上升,依據(jù)上述內(nèi)甩油的成因綜合測檢,但由于孔徑較小,比如:推力頭與擋油圈之間設(shè)計間隙偏小,甩濺到西瑪電機定轉(zhuǎn)子表面,使擋油圈與推力頭之間最小處單邊間隙僅有0.75mm,是由4臺循環(huán)水泵機組擔負著整個電廠2臺60萬kW汽輪發(fā)西瑪電機組冷卻用水,不能正常呼吸。
必要時增大呼吸孔徑, 對外甩油的處理措施應(yīng)檢處理蓋板密封, 軸承瀣度高形成外甩油1.主軸2.推力頭3.油缸蓋板4.涌高后的油位5.導(dǎo)向瓦3改進措施綜上所述。
由于油缸上呼吸器呼吸不暢通,故筆者認為,造成西瑪電機表面油灰過多、絕緣下降等。
總結(jié)出解決此類結(jié)構(gòu)型式西瑪電機甩油問題切實可行的措施。
,西瑪直流電機